1月11日下午,隨著最后一個玻璃鋼管道接頭的樹脂膠涂覆纏裹技術的完成,標志著本次鈣液管道維修改造工程的整體竣工。
該項改造工程主要是由于東輸灌西鹽場的鈣液管道流量嚴重降低,人員巡查中發(fā)現在馬二份工區(qū)九組運鹽河口河底穿越管道損壞。如果按照以往的常規(guī)維修方法需要請專業(yè)施工隊重新做管道頂管穿越,簡單核算一下光是施工費用就在萬元以上。想到家里還有幾節(jié)前幾年拆舊的玻璃鋼管道能否用上,考慮到現在的鹽場運鹽河道不再通行運鹽船只,從降本增效角度出發(fā),翔立分公司干群一起集中研究可行的施工方案。最終一致同意采取河面上打樁做橋架,三節(jié)玻璃鋼管道(12米/節(jié))對接膠合成一根36米的整體管道架跨過河。
方案是拿出來了,但苛刻的現場環(huán)境、嚴峻的施工條件像冬季的陰霾再度籠罩在大家心頭!河對岸無交通橋梁人員無法直達對面,利用船只過河又面臨著河面結冰。以往這種距離的過河都是采用PE管(質地柔軟彎曲性能優(yōu)越),但購買PE管道的成本太高。玻璃鋼管道本來就比較脆弱易碎,更何況是三節(jié)連接在一起長達36米的過河管道,這在鹽場管道施工史上還沒有先例。
難!難!難!有困難才具有挑戰(zhàn),在“四拼”前一切困難皆為“紙老虎”,大家及時將壓力變?yōu)閯恿?。確定方案后,立即分頭行動,一切工作按部就班,購買8米木樁,河岸邊專人指揮長臂挖掘機機械打樁,頭頂高壓線與通信線路相互交織,現場安全員全過程監(jiān)督指揮保障施工安全距離緊張施工,利用簡易泡沫筏人工敲開河面冰層,劃到河心鉆孔安裝木橫擔,人工開挖河對岸管道,切割吊取管道,打磨涂覆,一切都在有條不紊的進行中。考慮到玻璃鋼管道的易碎性,不敢使用挖掘機吊裝,只能全人工小心翼翼的一小段一小段的輕抬慢放,慢慢挪到門型橫擔上緩緩過河,捆綁固定,最后是對口纏裹涂覆回填竣工。
這次管道改造工程歷時一星期,施工中翔立干群團結一心、攻堅克難最終順利完成了本次工程,據統(tǒng)計,本次工程耗資1.2萬元,比常規(guī)施工方案節(jié)省二萬余元,在2021年降本增效行動中首戰(zhàn)告捷。
(袁桂誠)